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      1. 故障現象

      1 批次 2.5 噸叉車,工作 500h 后普遍出現油門失靈問題,具體表現有以下3 種:一是油門踏板踩踏費力,且不回位;二是踩下油門踏板時,發動機加速緩慢;三是發動機運轉后油門不回位,造成怠速偏高。該機型為成熟量產機型,在國內從未反饋有此類問題。

      2. 工作原理

      叉車油門機構主要由限位螺栓 1、油門踏板 2、油門支架 3、軟軸 4、接頭 5、發動機油門擺臂 6、軟軸支架 7、回位彈簧 8 等組成,如圖 1所示。軟軸 4 套管一端固定在油門支架上,另一端固定在位于發動機上的軟軸支架 7 上。軟軸4 芯軸一端與油門支架 3 的搖臂連接,另一端與發動機油門擺臂 6 連接。

      當發動機怠速狀態時,踏動油門踏板 2,油門踏板 2 下面的推桿帶動油門支架 3 上的搖臂轉動,由該搖臂拉動軟軸 4 芯軸,帶動發動機油門擺臂 6 擺動,從而使發動機供油量增大、轉速提高。

      當松開油門踏板 2 后,在回位彈簧8 作用下,軟軸 4 的芯軸、發動機油門擺臂 6、油門支架 3 的搖臂以及油門踏板 2 均恢復原位,從而使發動機供油量減小、發動機轉速降至怠速。

      3. 故障原因

      經現場調查發現,該批次叉車的作業環境粉塵污染嚴重,叉車作業強度很大,工況十分惡劣。

      分析認為:軟軸 4 套管內壁無內襯材料,芯軸鋼絲無保護層,且軟軸 4 套管兩端無防塵裝置。在上述惡劣工況下,軟軸 4 芯軸與套管內壁之間處于干摩擦狀態,芯軸鋼絲繩很容易因磨損而斷絲。芯軸鋼絲繩斷絲后產生的毛刺,造成軟軸拉動時阻力增大,最終導致油門操縱失靈。

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